转子不平衡的故障机理与诊断(2)

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点击次数:723            更新时间:2007-09-14 18:10:35

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    四、诊断方法
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    转子不平衡的诊断依据主要见表1-1和表1-2,
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    对于原始不平衡、渐变不平衡和突发性不平衡这三种形式,其共同点较多,但可以从以下两个方面对其进行甄别。
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    (1)振动趋势不同
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    原始不平衡:在运行初期机组的振动就处于较高的水平,见图1-5(a);
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    渐变不平衡:运行初期机组振动较低,随着时间的推移,振值逐步升高,见图1-5(b);
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    突发不平衡:振动值突然升高,然后稳定在一个较高的水平,见图1-5(c)。
表1-1 转子不平衡的振动特征
表1-2  转子不平衡的振动敏感参数
         图1-5  几种不同性质的不平衡的振幅变化趋势
    (2)矢量域变化不同
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    原始不平衡:矢量域稳定于某一允许的范围,见图1-6 (a);
图1-6  原始不平衡的矢量域

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    渐变不平衡:矢量域逐渐变化,见图1-6 (b);
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    突发不平衡:矢量域某一时刻发生突变,见图1-6(c),然后稳定。
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    五、转子不平衡故障原因分析及治理措施
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    上述三类转子不平衡的故障原因分析及相应治理措施见表1-3。

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表1-3  转子不平衡故障原因分析与治理措施

序号

原因分类

主要原因

初始不平衡

渐变不平衡

突发不平衡

1

设计原因

①结构不合理

①结构不合理,易结垢

②材质不合理,易腐蚀

①结构不合理,应力集中

 ②系统设计不合理,造成异物进人流道

2

制造原因

①制造误差大

②材质不均匀

③动平衡精度低

①材质用错

②光洁度不够,易结垢

③表面处理不好,易腐蚀

①热处理不良,有应力

②人口滤网制造缺陷

3

安装维修

①转子上零部件安装错误

②零件漏装

①转子未除垢

①转子有较大预负荷

4

操作运行

①介质带液,造成腐蚀

②介质脏,造成结垢

①超速、超负荷运行

②入口阻力大,导致部件损坏,进入流道

③介质带液,导致腐蚀断裂

5

状态劣化

①转子上配合零件松动

①转子回转体结垢

②转子腐蚀

①疲劳,腐蚀

②超期服役

6

治理措施

①按技术要求对转子进行动平衡

②按要求对位安装转子上的零部件

③消除转子上松动的部件

①转子除垢,进行修复

②定期检修

 ③保证介质清洁,不带液,防止结垢和腐蚀

①停机检修,更换损坏的转子

②停机清理流道异物

③消除应力,防止转子损坏

    六、转子不平衡故障诊断实例
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    例1:某大型离心式压缩机组蒸汽透平经检修更换转子后,机组启动时发生强烈振动。压缩机两端轴承处径向振幅达到报警值,机器不能正常运行。主要振动特征如图1-7所示。
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图1-7  压缩机振动特征

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    由图可见:①振动大小随转速升降变化明显;②时域波形为正弦波;③轴心轨迹为椭圆;④振动相位稳定,为同步正进动;⑤频谱中能量集中于1×频,有突出的峰值,高次谐波分量较小。
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    诊断意见:根据以上振动特征,由表1-3可知,压缩机发生强烈振动的原因是由于转子不平衡造成的。
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    检查该转子的库存记录,库存时间较长,因转子较重,保管员未按规定周期盘转,初步断定是转子动平衡不良造成的。
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    处理措施:机组故障原因是转子不平衡,短期内不会迅速恶化。考虑到化工生产工艺流程生产不能中断,经研究决定,监护运行。
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    生产验证:在加强监测的前提下维持运行,其振动趋势稳定,没有增大的趋势。
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    维持运行一个大修周期(18个月)后,下次大修时更换转子并送专业厂检查,发现动平衡严重超标。
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    例2:某52万吨/年尿素装置CO2压缩机组低压缸转子,大修后开车振动值正常,但在线监测系统发现其振动值有逐步增大的趋势。其时域波形为正弦波,分析其频谱,以1×频为主,分析其矢量域图,相位有一个缓慢的变化。如图1-21所示。
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图1-21  CO2压缩机渐变不平衡振动特征
    诊断意见:经过两个月的连续观测,根据其振动特征,对照本节所述对几类不平衡故障的甄别方法,判定其故障原因为渐变不平衡,是由于转子流道结垢或局部腐蚀造成的。
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    处理措施:渐变不平衡短期内不会迅速恶化,同时正常生产一旦中断将会导致巨大的经济损失,因此决定利用在线监测系统监护其运行,待大修时再做处理。
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    生产验证:6个月后工厂年度大修,更换转子后在机修车间检查,转子并不弯曲;目测检查,无结垢和腐蚀现象,一时对故障诊断结论提出了怀疑。但送专业厂拆卸检查后发现,一轴套内侧(不拆卸转子时看不到部分)发生局部严重腐蚀,导致转子不平衡质量逐渐增大。
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