设备管理,设备维修,检测诊断
四、诊断方法设备管理,设备维修,检测诊断kGh中国设备管理网 http://www.sbgl.netVpd
转子不平衡的诊断依据主要见表1-1和表1-2,设备管理,设备维修,检测诊断kGh中国设备管理网 http://www.sbgl.netVpd
对于原始不平衡、渐变不平衡和突发性不平衡这三种形式,其共同点较多,但可以从以下两个方面对其进行甄别。设备管理,设备维修,检测诊断kGh中国设备管理网 http://www.sbgl.netVpd
(1)振动趋势不同设备管理,设备维修,检测诊断kGh中国设备管理网 http://www.sbgl.netVpd
原始不平衡:在运行初期机组的振动就处于较高的水平,见图1-5(a);设备管理,设备维修,检测诊断kGh中国设备管理网 http://www.sbgl.netVpd
渐变不平衡:运行初期机组振动较低,随着时间的推移,振值逐步升高,见图1-5(b);设备管理,设备维修,检测诊断kGh中国设备管理网 http://www.sbgl.netVpd
突发不平衡:振动值突然升高,然后稳定在一个较高的水平,见图1-5(c)。
表1-1 转子不平衡的振动特征

表1-2 转子不平衡的振动敏感参数


图1-5 几种不同性质的不平衡的振幅变化趋势
(2)矢量域变化不同
设备管理,设备维修,检测诊断kGh中国设备管理网 http://www.sbgl.netVpd
原始不平衡:矢量域稳定于某一允许的范围,见图1-6 (a);
图1-6 原始不平衡的矢量域
设备管理,设备维修,检测诊断kGh中国设备管理网 http://www.sbgl.netVpd
渐变不平衡:矢量域逐渐变化,见图1-6 (b);设备管理,设备维修,检测诊断kGh中国设备管理网 http://www.sbgl.netVpd
突发不平衡:矢量域某一时刻发生突变,见图1-6(c),然后稳定。设备管理,设备维修,检测诊断kGh中国设备管理网 http://www.sbgl.netVpd
五、转子不平衡故障原因分析及治理措施设备管理,设备维修,检测诊断kGh中国设备管理网 http://www.sbgl.netVpd
上述三类转子不平衡的故障原因分析及相应治理措施见表1-3。设备管理,设备维修,检测诊断kGh中国设备管理网 http://www.sbgl.netVpd
表1-3 转子不平衡故障原因分析与治理措施
|
序号 |
原因分类 |
主要原因 | ||
|
初始不平衡 |
渐变不平衡 |
突发不平衡 | ||
|
1 |
设计原因 |
①结构不合理 |
①结构不合理,易结垢 ②材质不合理,易腐蚀 |
①结构不合理,应力集中 ②系统设计不合理,造成异物进人流道 |
|
2 |
制造原因 |
①制造误差大 ②材质不均匀 ③动平衡精度低 |
①材质用错 ②光洁度不够,易结垢 ③表面处理不好,易腐蚀 |
①热处理不良,有应力 ②人口滤网制造缺陷 |
|
3 |
安装维修 |
①转子上零部件安装错误 ②零件漏装 |
①转子未除垢 |
①转子有较大预负荷 |
|
4 |
操作运行 |
|
①介质带液,造成腐蚀 ②介质脏,造成结垢 |
①超速、超负荷运行 ②入口阻力大,导致部件损坏,进入流道 ③介质带液,导致腐蚀断裂 |
|
5 |
状态劣化 |
①转子上配合零件松动 |
①转子回转体结垢 ②转子腐蚀 |
①疲劳,腐蚀 ②超期服役 |
|
6 |
治理措施 |
①按技术要求对转子进行动平衡 ②按要求对位安装转子上的零部件 ③消除转子上松动的部件 |
①转子除垢,进行修复 ②定期检修 ③保证介质清洁,不带液,防止结垢和腐蚀 |
①停机检修,更换损坏的转子 ②停机清理流道异物 ③消除应力,防止转子损坏 |
六、转子不平衡故障诊断实例
设备管理,设备维修,检测诊断kGh中国设备管理网 http://www.sbgl.netVpd
例1:某大型离心式压缩机组蒸汽透平经检修更换转子后,机组启动时发生强烈振动。压缩机两端轴承处径向振幅达到报警值,机器不能正常运行。主要振动特征如图1-7所示。设备管理,设备维修,检测诊断kGh中国设备管理网 http://www.sbgl.netVpd

图1-7 压缩机振动特征
设备管理,设备维修,检测诊断kGh中国设备管理网 http://www.sbgl.netVpd
由图可见:①振动大小随转速升降变化明显;②时域波形为正弦波;③轴心轨迹为椭圆;④振动相位稳定,为同步正进动;⑤频谱中能量集中于1×频,有突出的峰值,高次谐波分量较小。设备管理,设备维修,检测诊断kGh中国设备管理网 http://www.sbgl.netVpd
诊断意见:根据以上振动特征,由表1-3可知,压缩机发生强烈振动的原因是由于转子不平衡造成的。设备管理,设备维修,检测诊断kGh中国设备管理网 http://www.sbgl.netVpd
检查该转子的库存记录,库存时间较长,因转子较重,保管员未按规定周期盘转,初步断定是转子动平衡不良造成的。设备管理,设备维修,检测诊断kGh中国设备管理网 http://www.sbgl.netVpd
处理措施:机组故障原因是转子不平衡,短期内不会迅速恶化。考虑到化工生产工艺流程生产不能中断,经研究决定,监护运行。设备管理,设备维修,检测诊断kGh中国设备管理网 http://www.sbgl.netVpd
生产验证:在加强监测的前提下维持运行,其振动趋势稳定,没有增大的趋势。设备管理,设备维修,检测诊断kGh中国设备管理网 http://www.sbgl.netVpd
维持运行一个大修周期(18个月)后,下次大修时更换转子并送专业厂检查,发现动平衡严重超标。设备管理,设备维修,检测诊断kGh中国设备管理网 http://www.sbgl.netVpd
例2:某52万吨/年尿素装置CO2压缩机组低压缸转子,大修后开车振动值正常,但在线监测系统发现其振动值有逐步增大的趋势。其时域波形为正弦波,分析其频谱,以1×频为主,分析其矢量域图,相位有一个缓慢的变化。如图1-21所示。设备管理,设备维修,检测诊断kGh中国设备管理网 http://www.sbgl.netVpd

图1-21 CO2压缩机渐变不平衡振动特征
诊断意见:经过两个月的连续观测,根据其振动特征,对照本节所述对几类不平衡故障的甄别方法,判定其故障原因为渐变不平衡,是由于转子流道结垢或局部腐蚀造成的。
设备管理,设备维修,检测诊断kGh中国设备管理网 http://www.sbgl.netVpd
处理措施:渐变不平衡短期内不会迅速恶化,同时正常生产一旦中断将会导致巨大的经济损失,因此决定利用在线监测系统监护其运行,待大修时再做处理。设备管理,设备维修,检测诊断kGh中国设备管理网 http://www.sbgl.netVpd
生产验证:6个月后工厂年度大修,更换转子后在机修车间检查,转子并不弯曲;目测检查,无结垢和腐蚀现象,一时对故障诊断结论提出了怀疑。但送专业厂拆卸检查后发现,一轴套内侧(不拆卸转子时看不到部分)发生局部严重腐蚀,导致转子不平衡质量逐渐增大。设备管理,设备维修,检测诊断
|
4
|




文章评论
共有 0 位本站网友发表了评论